今天,小希就给大伙讲讲污水总氮超标的原因及解决办法,通过一个厂区的污水总氮案例进行剖析。
该厂为一个园区污水厂,该水站设计量1000m³/d,目前实际运行水量约为900m³/d左右。出水总氮22mg/L,其它指标满足《城镇污水厂污染物排放标准》一级A排放要求。
工艺流程:原水→预处理→厌氧→缺氧→好氧→除磷池→沉淀→清水池→排放。
目前进、出水数据见下表。环保局要求限期整改,需求短时间由一级A标准,提高至总氮特排标准(出水总氮小于10mg/L)。但水厂目前处于系统冲击恢复期,总氮去除率低,短期时间内,无法满足特排出水标准。实际数据见下表:
经过原因排查,发现总氮超标原因如下:
①碳源不足;
②反应停留时间控制;
③反硝化系统受冲击,菌群流失。
解决方法:
①根据所需去除总氮量计算需要额外投加的碳源量,并选择合适的位置进行持续性投加,维持正常反硝化需要的环境。
②合理调整内外回流的回流量,回流量的调整变化导致缺氧段水力流速的变化,以及回流至缺氧段的硝态氮绝对数量。进行相应数据记录,控制出最佳回流量。另外需注意好氧池回流水所带来的溶解氧数值,避免造成溶解氧过高抑制反硝化
③购买希洁反硝化菌种投加,培养菌群,重启反硝化系统的运行。
经一周的调试后,反硝化系统恢复正常,另外反硝化菌群增多,脱氮效率大大的提高,出水总氮指标达到8.9mg/L,已稳定达标。
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